山东中轩集团发酵罐搅拌机应用
山东中轩集团有着三十多年成功的发酵经验。该公司于1992年研制、开发出高质量的黄原胶产品。自此,山东中轩股份有限公司已发展成为全球重要的生物制品生产基地。
*年产上万吨的生产规模
*高质量产品的多系列
*ISO9002质量体系认证
*Kosher、FCCⅣ、USP等国际认证
*遍布全球的销售网络,全方位的应用技术服务
2、负载工况
【负载名称】:黄原胶发酵罐搅拌机
【选用高压变频器设备型号】:SH-HVF II 10K/600型
【数量】:20台 (第一期)
【投运时间】:2007年9月6日
【电机参数】:
| 型 号 | | 额定功率 | 450kW |
| 额定电流 | 37A | 额定电压 | 10kV |
| 额定频率 | 50Hz | 功率因数 | 0.89 |
【运行参数】:
| 启动方式 | 直接启动 | 工作电流区间 | 24A~35A |
| 全年工作时间 | 7500小时 | ||
| 工作周期 | 70—72小时 | ||
结算电价:0.45元/kWh。
【工况细节】:工作周期是72小时,以皮带传动,在高速运行时可能会出现打滑现象。搅拌速度约120转/分。在每个工作周期,在头0—48小时内,为多极调速,转速调整最大范围为额定转速的40%。运行频率约为前期的30Hz,24小时时运行频率为40Hz,48小时后运行在45Hz。
3、高压变频改造过程
1、设计:采用一拖一方案 保留原系统所有设备,将高压变频器串入高压电机回路。系统变频运行时,改变变频器频率的办法改变电机的转速。若变频器某单元故障,变频器自动将该单元短路,高压变频器可降频运行;当变频器故障单元大于2时,高压变频器可手动切换到工频运行,保证系统工作的可靠性。
在变频运行时,合刀闸QS1、QS2;工频运行时,合刀闸QS3。QS2和QS3机械互锁。
2、改造后生产工艺控制方式:
(1)正常时,根据需要转速大小调节电机转速;
(2)异常时,即变频器万一出故障而又无法自动排除时,变频器故障时,变频器输出跳闸信号到高压开关柜跳开断路器,运行人员切换到工频旁路。
3、变频器的布置及土建方案
本项目变频器放置控制室(具体地点待定),长8000mm×深6000mm×高4000mm(放置一台);厂内环境符合变频器运行需要,建议实际地点远离灰尘较多的生产现场。
变频器暖通设计有专门的通风散热通道。可根据需要加装空调。
4、安装调试控制工期
| 设备的安装就位 | 控制工期大约 3天 |
| 高压电缆和控制电缆的放线穿线 | 控制工期大约 2天 |
| 高压电缆头的制作和试验 | 控制工期大约 1天 |
| 高压变频器的内部接线 | 控制工期大约 2天 |
| 高压变频器的试验 | 控制工期大约 2天 |
5、用户接口
在设计中充分考虑用户需求和工况的差异性,提供丰富的接口
(1)触摸屏提供以下主要人机接口
Ä 电机参数设置
Ä 运行参数显示(电压、电流、当前运行频率、目标频率)
Ä 报警信息
Ä 保护参数
Ä 调试信息
Ä 运行电流、电压曲线
Ä 控制曲线修正接口
Ä 电机运行的校正设置
(2)按钮、指示灯接口
Ä 变频启动、停止
Ä 急停
Ä 工频启动、停止(配自动进线柜时)
Ä 运行状态设置(变频、工频、调试)(在运行过程中可无扰动切换状态设置)
Ä 状态指示(工频、变频运行指示)
Ä 报警指示
Ä 就地操作/远程操作设置(在运行过程中可无扰动切换状态设置)
(3)远程操作箱接口(该项功能可由用户选择)
Ä 当用户对设备的控制不进DCS时可选择远程操作箱在电机附近就地操作,提供以下接口,该方式接口为硬接线方式,模拟量采用4~20mA信号量。
Ä 变频启动、停止、急停
Ä 报警指示
Ä 运行指示
Ä 当前运行频率
Ä 当前运行电流
4、使用变频器的效益分析
直接效益 | 对10kV/4500kW搅拌机进行变频改造后,同样的工况,相对于改造前一台电机工频运行节能率约为20%。 | |
间接效益 | 1 | 由于高压变频器卓越的软启动/停止功能(可以零转速启动),大大减小了启动冲击电流对电动机和电网的冲击,有效减小了电机故障,从而大大延长了电机的检修周期和使用寿命,同时还有效避免了冲击负荷对电网的不利影响。 |
2 | 由于高压变频器输入功率因数在0.95以上,不仅无需功率因数补偿,还间接提高了电机本身的功率因数,减少了无功损失。 | |
3 | 可以任意的调节搅拌时间和效果,可以缩短单位工作时间,提高企业量。 | |
4 | 由于高压变频器特有的平滑调节,从而大大减少了对于皮带传动的磨损,同时降低了轴承、轴瓦的温度,有效减少了检修费用,延长了搅拌机的使用寿命。 | |
5 | 使用变频调节,提高了系统运行的安全稳定性。 | |
6 | 由于采用闭环控制,进一步提高了设备运行控制和系统运行管理的自动化水平,从而真正实现无人值守、自动调节,大大增强了运行的安全可靠性。 | |
结论:综合节电率20%,年节电收益15—16万元/台。
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